20世紀(jì)70年代,“廢水零排放”概念首次被提出,要求工業(yè)廢水經(jīng)處理后含鹽量和污染物濃度高效降低,實(shí)現(xiàn)超過(guò)99%的廢水回收再利用,無(wú)任何廢液排出工廠。隨著環(huán)保政策趨向嚴(yán)格,“廢水零排放”受到了高度關(guān)注,不斷引領(lǐng)工業(yè)廢水處理技術(shù)的發(fā)展方向。在煤化工領(lǐng)域,水資源回用率低,污染物濃度高,廢水中含有大量難生物降解的酚類、醛類等有毒有害物質(zhì),水質(zhì)復(fù)雜、波動(dòng)性較大,是廢水回用的重難點(diǎn)。
煤化工廢水的“零排放”過(guò)程主要通過(guò)“預(yù)處理+膜濃縮+蒸發(fā)結(jié)晶”工藝來(lái)實(shí)現(xiàn)。反滲透(RO)技術(shù)因其設(shè)備簡(jiǎn)單、操作方便、自動(dòng)化程度高和出水質(zhì)量好等特點(diǎn)成為膜濃縮技術(shù)的優(yōu)勢(shì)工藝,但其濃水極難處理,鹽分復(fù)雜,直接蒸發(fā)結(jié)晶得到的混鹽只能作為固廢或危廢,不但造成資源浪費(fèi),而且混鹽的處置也存在環(huán)境安全隱患。
為實(shí)現(xiàn)RO濃水的資源回收再利用,采用膜分離技術(shù)高效分鹽,其中納濾(NF)分鹽由于其性能好、成本較低成為“廢水零排放”項(xiàng)目的主流核心工段。NF分鹽產(chǎn)生的淡水經(jīng)除硅后蒸發(fā)結(jié)晶回收產(chǎn)品氯化鈉,而濃水具有高鹽、高COD、高毒性等特點(diǎn),難生物降解且含有大量新污染物。為避免直接結(jié)晶出現(xiàn)液沫夾帶和母液量過(guò)多等問(wèn)題,往往在濃水結(jié)晶前采用高級(jí)氧化技術(shù)(AOPs)來(lái)降低COD濃度。
目前工程上在高級(jí)氧化工段廣泛采用臭氧催化氧化技術(shù),但因其藥劑消耗費(fèi)用高,催化劑易流失或不易回收,處理效果不理想、不穩(wěn)定,亟須開發(fā)可工程應(yīng)用的高效低耗水處理技術(shù)。電化學(xué)高級(jí)氧化技術(shù)具有反應(yīng)條件溫和、可控性強(qiáng)、設(shè)備集成度高、無(wú)二次污染的特點(diǎn),在污水處理方面具有不可比擬的優(yōu)勢(shì)。同時(shí),納濾濃水的高鹽特性也為電化學(xué)氧化提供了便利條件,無(wú)需額外添加電解質(zhì)。大量氯離子與硫酸根離子的存在有利于降低電壓,大大節(jié)省了能耗。除了產(chǎn)生的羥基自由基(·OH)外,通電條件會(huì)將氯離子轉(zhuǎn)化為高氧化性的活性氯,促進(jìn)有機(jī)污染物的氧化,這使得該技術(shù)在高鹽廢水處理方面具有較好的應(yīng)用前景。本研究提出的電過(guò)濾氧化技術(shù),是在傳統(tǒng)電化學(xué)高級(jí)氧化技術(shù)的基礎(chǔ)上構(gòu)建的Flowthrough式反應(yīng)體系,大大提高了電子傳質(zhì)效率,進(jìn)一步增強(qiáng)了對(duì)工業(yè)高鹽廢水的處理效果,降低運(yùn)行能耗,旨在為工業(yè)上深度處理高鹽廢水提供參考。
1、材料與方法
1.1 試劑與儀器
實(shí)驗(yàn)試劑:三氯化銻、四氯化錫、檸檬酸、乙二醇、氟化銨、磷酸、高氯酸鈉、過(guò)氧化氫(30%)、丙酮及鹽酸(37%);實(shí)驗(yàn)儀器:HQ40d多功能水質(zhì)分析儀、磁力攪拌器、直流穩(wěn)壓電源、蠕動(dòng)泵、超聲清洗儀、DRB200COD快速消解儀、UV-1100紫外分光光度計(jì)、DR2800便攜式分光光度儀。
1.2 電極材料制備
采用某公司生產(chǎn)的厚度5mm石墨氈(GF-5)為陰極,選用實(shí)驗(yàn)室自制電極MP-Ti-ENTA/SnO2-Sb為陽(yáng)極,其制備過(guò)程如下:
①預(yù)處理。
將孔徑為50μm、厚度為3mm的多孔鈦板打磨光亮,放入V(H2O)∶V(H2O2)=5∶1的溶液中恒溫水?。?0℃)10min,以丙酮、超純水超聲清洗10min后,在V(HF)∶V(H2O2)=5∶1的溶液中反應(yīng)3min,移入V(H2O)∶V(HCl)∶V(H2O2)=6∶1∶1的溶液中清洗10min,然后用超純水超聲清洗。
②構(gòu)造增強(qiáng)型二氧化鈦納米管陣列。
在含0.25%NH4F、2%H2O的乙二醇溶液中恒壓(30V)陽(yáng)極氧化6h,在含5%H3PO4的乙二醇溶液中二次恒壓陽(yáng)極氧化1h,后置于1mol/LNaClO4溶液中,以5mA/cm2的電流密度進(jìn)行15min陰極化處理,依次用乙醇和超純水超聲清洗10min,最后將多孔鈦板置于500℃的空氣氛圍中煅燒1h。
③負(fù)載SnO2-Sb催化層。
通過(guò)溶膠-凝膠法在增強(qiáng)型二氧化鈦納米管陣列中間層上負(fù)載金屬氧化物催化層;將生長(zhǎng)TiO2-ENTA的多孔鈦基體浸沒(méi)于陳化后的凝膠,勻速取出并將其置于140℃的烘箱中干燥10min,移入500℃的馬福爐中退火處理10min;重復(fù)上述步驟15次,并在最后一次置于500℃的馬福爐中退火處理2h;冷卻至室溫后,通過(guò)超純水超聲清洗多孔鈦板至洗滌液澄清,得到MP-Ti-ENTA/SnO2-Sb陽(yáng)極。
1.3 電化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)的組成及運(yùn)行
電化學(xué)反應(yīng)系統(tǒng)由直流穩(wěn)壓電源、蠕動(dòng)泵、磁力攪拌器、升流式Flowthrough反應(yīng)器以及燒杯組成。將待處理廢水置于燒杯并在反應(yīng)過(guò)程中不斷對(duì)其進(jìn)行攪拌,用蠕動(dòng)泵將廢水導(dǎo)入反應(yīng)器上端(陽(yáng)極一側(cè)),水流垂直流過(guò)反應(yīng)器后再次回到燒杯中。反應(yīng)器外徑為112mm,內(nèi)徑為52mm,高為90mm,單組實(shí)驗(yàn)處理水量為200mL,循環(huán)流量為2.92cm3/s,流速為8.43cm/s。其原理如圖1所示。

該系統(tǒng)通電后,有機(jī)污染物(R)在金屬氧化物(MOx)表面通過(guò)電子轉(zhuǎn)移直接被氧化或被陽(yáng)極表面產(chǎn)生的·OH等活性氧物種氧化而降解。反應(yīng)機(jī)理見下式:

除產(chǎn)生的·OH外,濃水中存在的大量Cl在通電的條件下被活化為活性氯物種(Cl2、ClO-/HClO),SO42-在陽(yáng)極表面發(fā)生電子轉(zhuǎn)移生成過(guò)硫酸鹽(S2O82-),而后被活化為硫酸根自由基(·SO4-),均為氧化有機(jī)污染物做出貢獻(xiàn),但·OH氧化仍為高鹽廢水中有機(jī)污染物去除的主要途徑,貢獻(xiàn)率為72%~75%。反應(yīng)機(jī)理見下式:

1.4 分析方法
采用消解比色法測(cè)定COD,采用DPD試劑比色法測(cè)定余氯,采用HQ40d多功能水質(zhì)分析儀實(shí)時(shí)監(jiān)測(cè)廢水理化性質(zhì),采用稀釋倍數(shù)法測(cè)定色度。
選用去除單位數(shù)量級(jí)污染物的能量消耗值(EE/O)、去除單位COD消耗的能量(EC)和電化學(xué)氧化礦化有機(jī)污染物的瞬時(shí)電流效率(ICE)作為評(píng)價(jià)電過(guò)濾氧化系統(tǒng)降解NF濃水效果的指標(biāo),其計(jì)算方法見下式:

式中:EE/O為電解使?jié)馑杏袡C(jī)污染物降低一個(gè)數(shù)量級(jí)所需的耗電量,kW·h/m3;EC為去除單位COD消耗的能量,kW·h/g;U為反應(yīng)器槽電壓,V;j為表觀電流密度,A/cm2;S為電極表觀面積,cm2;t為反應(yīng)時(shí)間,h;V為反應(yīng)溶液體積,L;COD0為反應(yīng)初始時(shí)的化學(xué)需氧量,mg/L;CODt為反應(yīng)時(shí)間t時(shí)的化學(xué)需氧量,mg/L;ICE為瞬時(shí)電流效率,%;CODt+Δt為t+Δt時(shí)的化學(xué)需氧量,mg/L;Δt為單位時(shí)間,s;F為法拉第常數(shù),取96485.34C/mol。
2、結(jié)果與討論
2.1 實(shí)際水樣的采集與水質(zhì)分析
本研究所用NF濃水取自某煤化工企業(yè)的實(shí)際廢水處理工藝,其流程如圖2所示。NF裝置進(jìn)水為RO濃水,因此NF濃水具有RO濃水的部分水質(zhì)特征,存在多環(huán)芳香族化合物、長(zhǎng)鏈脂肪烴、多環(huán)芳烴等有機(jī)污染物,有些分子結(jié)構(gòu)中還帶有具有生物毒性的官能團(tuán),顏色呈淺黃棕色,較為透明,具有輕微難聞氣味。測(cè)得NF濃水水質(zhì)特征如下:COD=170mg/L,BOD5=0.58mg/L,濁度為0.7~1.1NTU。

NF工段前設(shè)置生物法水處理工藝,故NF濃水常包含微生物代謝產(chǎn)物,有機(jī)物濃度較高,可生化性極差(B/C=0.003)。濃水呈弱堿性,pH在9.3~9.7之間,電導(dǎo)率為34.00mS/cm,鹽度較高(2.04%),含有大量的Na+、K+、SO42-、Cl等離子,TDS達(dá)17.00g/L,含有大量環(huán)境高風(fēng)險(xiǎn)物質(zhì),成分復(fù)雜。
2.2 納濾濃水降解效果
2.2.1 電過(guò)濾氧化去除COD效果
為探究電化學(xué)氧化系統(tǒng)對(duì)NF濃水中有機(jī)污染物的降解效果,本研究考察了不同電流密度條件下廢水COD隨反應(yīng)時(shí)間的變化情況。濃水降解曲線如圖3所示。可知,在2h電化學(xué)氧化處理過(guò)程中,隨反應(yīng)時(shí)間的增加,廢水COD持續(xù)降低;隨電流密度的升高,系統(tǒng)氧化能力明顯增強(qiáng)。當(dāng)電流密度為30.57mA/cm2時(shí),200mL廢水中有機(jī)污染物在2h內(nèi)全部被礦化。臭氧催化氧化技術(shù)處理膜過(guò)濾濃水的COD去除率普遍低于35%,尤其當(dāng)膜清洗藥劑和膜面洗脫的污染物進(jìn)入濃水時(shí),進(jìn)、出水C6OD幾乎沒(méi)有變化。圖4(a)統(tǒng)計(jì)了部分高級(jí)氧化技術(shù)對(duì)反滲透濃水(COD=90~112mg/L,pH=7.5~8.5,TDS=7~10g/L,BOD5=0.6~0.9mg/L,濁度為0.88~1.01NTU,Cl-=2000~3000mg/L)的處理效果,圖4(b)為電過(guò)濾氧化系統(tǒng)在不同電流密度下對(duì)本研究所用納濾濃水的處理效果,由于水質(zhì)特征相似,可將不同技術(shù)的處理效果進(jìn)行比較??芍噪娺^(guò)濾氧化技術(shù)替代臭氧催化氧化技術(shù),大大提高了對(duì)NF濃水的處理效果。當(dāng)電流密度為10.19mA/cm2時(shí),COD去除率在2h內(nèi)可達(dá)50%以上;當(dāng)電流密度為25.48mA/cm2時(shí),COD去除率可達(dá)93%左右。企業(yè)可根據(jù)廢水處理需求,選擇合適的工況。


2.2.2 系統(tǒng)穩(wěn)定性及色度變化
為探究電過(guò)濾氧化系統(tǒng)的穩(wěn)定性,在10.19mA/cm2的電流密度下進(jìn)行多次重復(fù)實(shí)驗(yàn),系統(tǒng)穩(wěn)定性及色度變化見圖5??芍?,電過(guò)濾氧化系統(tǒng)對(duì)廢水的處理效果具有良好的可重復(fù)性,6次實(shí)驗(yàn)的COD均由170mg/L降至70mg/L左右;在處理過(guò)程中,廢水顏色發(fā)生明顯變化,電過(guò)濾處理30min后廢水從淺黃棕色變?yōu)榈S色,處理90min后廢水色度去除率達(dá)到90%以上。

2.2.3 處理后廢水余氯變化
NF濃水含有大量氯離子,在電過(guò)濾氧化系統(tǒng)中可生成氧化性強(qiáng)的活性氯物種,因此有必要對(duì)電化學(xué)氧化過(guò)程中產(chǎn)生的游離氯進(jìn)行分析。圖6為將廢水電解處理2h后余氯生成量與電流密度的擬合曲線,二者呈良好的對(duì)數(shù)函數(shù)關(guān)系。當(dāng)電流密度為7.64~10.19mA/cm2時(shí),余氯產(chǎn)生量(以Cl2計(jì))為0.12~0.20mg/L,有一定殺菌作用,無(wú)需額外投加氯消毒劑。當(dāng)電流密度在30mA/cm2以下時(shí),系統(tǒng)產(chǎn)生余氯水平遠(yuǎn)遠(yuǎn)低于1mg/L,不會(huì)氧化侵蝕反滲透膜從而影響其使用性能及壽命,屬于安全無(wú)二次污染的污水處理工藝。

2.2.4 處理中廢水理化性質(zhì)監(jiān)測(cè)
在電流密度為10.19mA/cm2條件下運(yùn)行2h,廢水理化性質(zhì)均未發(fā)生明顯變化(見圖7),未對(duì)反應(yīng)裝置產(chǎn)生不利影響。

2.3 運(yùn)行成本分析
運(yùn)行成本是工程應(yīng)用考慮的重要因素,也是確定工藝運(yùn)行工況最直接的因素,故從能耗角度對(duì)本研究中的電化學(xué)氧化系統(tǒng)進(jìn)行評(píng)價(jià)。圖8為不同電流密度下電流效率及能耗變化??芍?,隨著電流密度的增加,ICE呈下降趨勢(shì),EC逐漸升高,因此在較低電流密度下運(yùn)行有利于降低能耗,提高電流效率。當(dāng)電流密度為7.64~10.19mA/cm2時(shí),EC=0.128~0.234kW·h/g,結(jié)合能耗以及降解效果來(lái)看,推薦電流密度選擇7.64mA/cm2,此時(shí)ICE=18.31%,EE/O=9.15kW·h/m3,COD去除率可達(dá)50%左右。運(yùn)行過(guò)程無(wú)任何化學(xué)藥劑添加,無(wú)需調(diào)節(jié)酸堿,無(wú)二次污染生成,故運(yùn)行成本僅計(jì)算電量損耗。按照工業(yè)用電平時(shí)段0.72元(/kW·h)計(jì)算,廢水處理費(fèi)用為6.59元/m3。

3、結(jié)論
①本研究開發(fā)的電過(guò)濾氧化技術(shù)是一種高效的電化學(xué)氧化技術(shù),隨電流密度升高,電化學(xué)氧化系統(tǒng)的氧化能力明顯增強(qiáng)。在不調(diào)節(jié)pH條件下,當(dāng)電流密度為7.64mA/cm2時(shí),反應(yīng)2h后廢水COD去除率可達(dá)50%左右;當(dāng)電流密度為25.48mA/cm2時(shí),COD去除率可達(dá)93%左右。
②電過(guò)濾氧化系統(tǒng)具有良好的穩(wěn)定性,在電流密度為10.19mA/cm2的條件下多次重復(fù)實(shí)驗(yàn),COD均由170mg/L降至70mg/L左右。且在處理過(guò)程中,廢水顏色發(fā)生明顯變化,電過(guò)濾處理30min后廢水從淺黃棕色變?yōu)榈S色,處理90min后廢水色度去除率達(dá)90%以上。
③余氯產(chǎn)生量與電流密度呈良好的對(duì)數(shù)函數(shù)關(guān)系,余氯有一定殺菌作用,無(wú)需額外投加氯消毒劑。且電過(guò)濾氧化系統(tǒng)產(chǎn)生余氯(以Cl2計(jì))水平低于1mg/L,不會(huì)氧化侵蝕反滲透膜。
④在電流密度為10.19mA/cm2條件下監(jiān)測(cè)廢水的理化性質(zhì),發(fā)現(xiàn)其pH、電導(dǎo)率、鹽度、TDS等均未發(fā)生明顯變化,未對(duì)反應(yīng)裝置產(chǎn)生不利影響。⑤結(jié)合能耗及污染物降解效果,推薦電流密度選擇7.64mA/cm2,此時(shí)ICE=18.31%,EC=0.128kW·h/g,EE/O=9.15kW·h/m3,廢水處理費(fèi)用為6.59元/m3。
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